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内地产业钛粉末破碎加工改制的合理实验

时间:2012-11-26 16:16:00   来源:中国选矿设备网   添加人:admin

  技改措施及实际效果按照技改总体方针,原有装置分四个阶段进行了大的技术改造。4000t/a扩改改造目的为解决酸解和冷冻、浓缩、水洗能力不足及离心机筛网和冷冻铜盘管腐蚀问题。主要措施是:酸解罐加高800mm,容积由20m3改为25m3,新增2台冷冻罐、2台亚铁抽滤池、2台沉降槽、4台水洗池、2台稀冷槽,用2台14m2浓缩器更换原2台6m2浓缩器。

  此次改造在1995年上半年实施完毕,1995年下半年月产达到350t,当年实际产量3310t.5000t/a扩改主要对水解工序进行技术改造,实现废酸清污分流,提高TiO2回收率,为废酸利用创造条件。技改措施:将原有4台9m3水解罐改成4台13m3冷冻罐,原4台10m3稀冷槽改为4台16m3稀冷槽;用14m2浓缩器更换6m2浓缩器,新上2台30m3水解罐,并将微电脑可编程控系统应用于水解过程控制,水洗系统实现废酸清污分流。

  1996年上半年实施,7月份竣工。改造后产量、质量及收率均有大幅提高,水解率由93%提高至96%,产品收率达到90%,产品一级品率由68%上升到80%,1996年8月产量达450t/月,当年实际产量4310t,1997年达到5152t.8000t/a扩建原计划扩建3000t/a搪瓷钛白粉,利用闲置的1700转窑,扩大一次及二次水洗能力,利用原有粉碎厂房并对其它工序能力进行适当增补。

  具体技改措施有:新增一条一次水洗生产线,二次水洗改造6台水洗叶滤机,新增30m3水解罐1台,40m3沉降槽2台,用1台4R3216雷蒙磨替换3台万能粉碎机。1998年4月改造完毕,7月份产量已达700t,1998年实际产量为6595t.

  10000t/a扩能改造1998年底根据市场发展,出口量的扩大,及时提出10000t/a锐钛型钛白粉扩改方案,此次扩改主要目的是:1增加酸解、沉降、煅烧及冷冻能力;o综合利用20%废酸。主要技改措施为:新增1台30m3酸解罐,4台40m3沉降槽,3台13m3冷冻罐,1台30m3水解罐,1台50m3水洗浓液增稠器,1台转鼓用于转窑进料脱水,以及新建3200@40的煅烧转窑,同时增加了1台雷蒙磨,将二次水洗打浆槽立式改为卧式,增加了盐处理浆料贮槽,利用原有位置增加二次水洗能力,新建一套废酸送磷肥系统回收利用装置。

  此次改造于1999年6月完工,1999年711月份连续月产量稳定在850870t,生产装置实际能力已达10000t/a.1999年实际产量达8500t/a.20%废酸送磷肥系统回收利用变废为宝,为减轻环境污染作出了贡献。通过四个阶段的改造,笔者统计了钛白粉生产装置相应年份的消耗情况(以生产1t钛白粉计),如附所示。四阶段的技改共投入1610万元,新增生产能力7500t/a,新增销售收入7500万元/a,由1994年亏损1030万元到1999年盈利500万元,产品一级品率上升14个百分点,产品成功投入国际市场。技术改造带来了明显的经济效益。

  经验总结总结技改的全过程,得到如下成功经验。1)分阶段扩改,边生产边技改,滚动发展,以最少的投入取得最佳的效果。2)挖掘原有设备潜能,节省技改投资。对原有设备稍作改动,或新增少量设备,不仅扩大了生产能力而且节约了设备投资。如酸解工序和水解工序的设备改造,共节约投资约130万元。3)运用新设备,提高生产效率。如水洗工序采用高效节能型WL-300真空泵替代原高能耗W5-1水环泵,节电30%以上并改善真空度;用新型开槽式叶滤机替代原网状开孔式叶滤机,改善水洗条件,提高水洗效率;入窑浆料脱水改用转鼓替代叶滤机,降低了水分含量,有利于节能。